實施六西格瑪管理 推進管理創(chuàng)新
作者:劉暉 397
2 。 六西格瑪管理的管理精髓
σ(西格瑪)是一個反映數(shù)據(jù)特征(標準差)的希臘字母,現(xiàn)在不僅僅是單純的統(tǒng)計標準差的含義,而被賦予了更新的內(nèi)容。現(xiàn)在我們談的六西格瑪不僅指過程或產(chǎn)品業(yè)績的一個統(tǒng)計量,更是指組織業(yè)績改進趨于完美的一個目標,是能實現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先的一個管理系統(tǒng)。
應(yīng)該說對質(zhì)量的檢測等說法從古代就已經(jīng)產(chǎn)生了,但真正質(zhì)量管理開始成為一種科學是在20世紀初期。隨著生產(chǎn)越來越復(fù)雜,生產(chǎn)成本的提高,在20世紀40年代出現(xiàn)了統(tǒng)計質(zhì)量控制。到20世紀60年代,前任通用電氣質(zhì)量總監(jiān),通用系統(tǒng)公司總裁 Armand V. Feigenbaum 寫了名為《全面質(zhì)量管理》(《Total Quality Control》)的書,提出了全面質(zhì)量管理的觀點。日本在20世紀70至80年代運用全面質(zhì)量管理非常成功,經(jīng)濟發(fā)展很快。與此同時,從20世紀70年代到80年代,摩托羅拉在同日本的競爭中先后失掉了收音機、電視機、BP機和半導(dǎo)體的市場。1985年,公司面臨倒閉。激烈的市場競爭和嚴酷的生存環(huán)境使摩托羅拉的高層領(lǐng)導(dǎo)得出了這樣的結(jié)論:“摩托羅拉失敗的根本原因是其產(chǎn)品質(zhì)量比日本同類產(chǎn)品的質(zhì)量差很多”。于是,在其CEO的領(lǐng)導(dǎo)下,摩托羅拉開始了六西格瑪管理之路。由于其六西格瑪運動,摩托羅拉不久就得到了外界的認同,1988年摩托羅拉成為第一個獲得頗具影響的波多里奇國家質(zhì)量獎的公司。經(jīng)過10年的努力,到1997年,摩托羅拉銷售額增長5倍,利潤每年增加20%,實施六西格瑪管理法帶來的節(jié)約額累計達140億美元,股票價格平均每年上漲21.3%。在摩托羅拉獲得成功之后,通用電氣和聯(lián)合信號等國際大公司也紛紛采用六西格瑪管理法,并且也取得可喜的成績。其中通用電氣公司(GE)也在全公司積極推行“六西格瑪”并取得了市場價值第一的卓越業(yè)績,推行六西格瑪?shù)?998年,已經(jīng)節(jié)省7.5億美元,到1999年底,已節(jié)省15億美元,2000年有25億美元的回報,這使六西格瑪管理應(yīng)用實踐不斷推廣。
六西格瑪管理的最大魅力就在于它能夠幫不同行業(yè)、不同發(fā)展階段、不同狀況的組織提高效益。對于追求頂尖級、世界級的大公司,六個西格瑪是卓有成效的,可以讓公司錦上添花,如通用電氣(GE)公司;對于正處于變革中的組織,六個西格瑪是助推器,可以讓公司盡快步入良性循環(huán)的軌道;對于那些正為存在的諸多問題頭疼的公司,六個西格瑪可謂是雪中送炭,可以讓公司獲得新的生命力。
六西格瑪管理是過程能力的測量方法,是解決問題的方法論,提高過程的可靠性和可預(yù)測性,并以價值為基礎(chǔ)的一全面且具彈性的系統(tǒng),可用于獲取、維持和擴大組織的成功。六西格瑪管理的成功導(dǎo)入,以全員參與,倡導(dǎo)團隊合作,致力于創(chuàng)新與改善,提高顧客滿意度。六個西格瑪管理的驅(qū)動要素,在于洞悉顧客之需,基于事實、資料和統(tǒng)計分析,以及關(guān)注業(yè)務(wù)流程的管理、改善和創(chuàng)新。
確定目標為:以降低中間軋廢提高正品率和成材率,快速向用戶交付產(chǎn)品,提高用戶滿意度,攻關(guān)目標值為:正品率由<93%提高到>96%。(合格率提升到>99.45%的水平)
(2) 評估當前onmouseover=displayAd(1);onmouseout=hideAd(); onclick=linkClick(1);>績效(Measure)
大型廠搜集了2003年高線軋鋼廢鋼支數(shù),并針對工藝廢鋼和設(shè)備廢鋼進行了分類統(tǒng)計如下表:
表4.2 大型廠2003年高線軋鋼廢品統(tǒng)計表
2003年 生產(chǎn)量
(支數(shù)) 軋廢量
(支數(shù)) 工藝廢鋼比較量 設(shè)備廢鋼
軋廢率 正品率 支數(shù) 所占百分比 支數(shù) 所占百分比
一月 33919 160 0.47% 93.53% 120 75% 40 25%
二月 29285 97 0.33% 92.67% 69 72% 28 28%
三月 34512 94 0.27% 9173% 73 78% 21 22%
四月 34232 151 0.44% 94.56% 112 74% 39 26%
五月 33724 100 0.30% 93.70% 65 65% 35 35%
六月 34187 160 0.47% 92.53% 109 68% 51 32%
七月 33433 132 0.39% 93.61% 103 78% 29 22%
八月 34657 125 0.36% 91.64% 91 73% 34 27%
九月 21801 103 0.47% 89.53% 73 71% 30 29%
十月 33839 102 0.30% 89.70% 69 68% 33 32%
十一月 34837 109 0.31% 95.69% 81 75% 28 25%
十二月 33288 128 0.38% 95.62% 92 72% 36 28%
合計 391714 1461 0.37% 92.26% 1057 72% 404 28%
對現(xiàn)狀評估如下:
抽樣次數(shù) 正品數(shù) 正品率(%) 每百萬次產(chǎn)品缺陷次數(shù)DPMO 合格率(%) σonmouseover=displayAd(1);onmouseout=hideAd(); onclick=linkClick(1);>績效值
333344 307543 92.26 220016 99.01 3.21σ
由上表中的數(shù)據(jù)得知,高線一級品率的σ績效值為3.21σ,屬于中間層次的σ績效值,亦說明在高線提高成材率上我們有許多的工作可以做,用戶的滿意度可以進一步的提高。從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以看出,設(shè)備因素所造成的廢鋼是次要的,占34%。而主要的是工藝因素廢鋼,占72%。為此,大型廠應(yīng)用六西格瑪管理確定:以降低工藝因素的中間軋廢作為提高一級品率和成材率的優(yōu)先次序予以解決,攻關(guān)目標值為:正品率由<93%提高到>96%。(合格率提升到>99.45%的水平)
(3) 原因分析(Analyze)
A 由于人員的經(jīng)常變動,操作水平的參差不齊,加上工作態(tài)度不認真,責任心不強,是造成堆鋼的根本原因。
B 操作人員導(dǎo)衛(wèi)安裝方法不當,造成導(dǎo)衛(wèi)磨損嚴重或搭鐵,而又不能及時發(fā)現(xiàn)處理,是造成堆鋼的又一大問題。
C操作人員在設(shè)置輥縫時不正確。后果是:輥縫大,軋件尺寸大,進口導(dǎo)衛(wèi)損壞,堆鋼;輥縫小,軋件尺寸偏小,下一機架進口導(dǎo)衛(wèi)不能有效夾持倒坯堆鋼,
D 軋件變形量增大,變形阻抗力隨之增大,造成輥環(huán)局部溫度快速增高而爆裂堆鋼。
E 由于輥環(huán)的安裝不正確,錯輥,或者在軋制過程中卸壓,也是導(dǎo)致堆鋼的原因;冷卻水中的夾雜,堵塞冷卻水管,致使冷卻強度降低導(dǎo)致輥環(huán)爆裂而堆鋼;
F另外在設(shè)備上也有可能出現(xiàn)問題。比如:立式活套機構(gòu)故障、側(cè)活套進入口導(dǎo)輪的調(diào)整,油氣潤滑以及活套掃描儀(HMD)不正常也會導(dǎo)致堆鋼;
(4) 改進措施(Improve)
A 實行競爭上崗制度,對崗位實施兼并和優(yōu)化組合,組成工作上的互補。
B 嚴格實行經(jīng)濟責任制考核,落實分解責任到崗位到個人。.
C 推行和全面實施標準化作業(yè),制定和完善工藝調(diào)整辦法,納入B標準管理。
D 在全線崗位推行生產(chǎn)過程控制, 落實公司工序控制點的檢查。加強軋線各機架間變形量的控制,防止軋件變形阻力過大而堆鋼。
E 推行全面設(shè)備點檢制度落實。正確安裝輥環(huán)、導(dǎo)衛(wèi)及冷卻水管,并在停機時著重檢查。
F長期性培訓計劃,鍛煉大工種作業(yè)能力,配合機動、電氣人員對立式活套等設(shè)備進行檢查,確保其工作狀態(tài)完好。
表4.3 對策實施進程表
序號 實施內(nèi)容 實現(xiàn)目標 實施時間 實施人
1 利用生產(chǎn)間隙時間,對相關(guān)操作人員進行指導(dǎo)學習;以提高軋鋼操作水平。 操作人員操作水平提高; 2004 車間技術(shù)人員
2 落實崗位人員的責任心,加強生產(chǎn)過程中的巡檢。 當班每半小時巡檢一次;能在巡檢中發(fā)現(xiàn)問題; 2004 操作人員
3 正確安裝導(dǎo)衛(wèi)、冷卻水管和輥環(huán) 1. 輥環(huán)不出現(xiàn)錯位或卸壓;
2. 冷卻水壓力達到要求,冷卻水管不堵塞;
3. 導(dǎo)衛(wèi)安裝正確; 2004 操作人員
4 正確設(shè)置各機架的輥縫 根椐不同系列設(shè)置適當?shù)妮伩p;并且針對鋼質(zhì)不同隨時調(diào)整輥縫大?。灰员WC各機架的出口尺寸合乎要求。 2004 操作人員
5 利用有效的時間檢查活套機構(gòu)的工作情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理; 保證立式活套正常工作, 2004 操作人員
6 及時調(diào)整側(cè)活套的進、出口導(dǎo)向輪; 保證軋件走向順暢,不會堆鋼; 2004 操作人員

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